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高濃度豆製品廢水的處理
時間:2017-06-19瀏覽量:388

1 工藝流程的確定(dìng)

  根據豆製品廢水的特點及經處理後的廢水接入城市汙水(shuǐ)管網的要求,對高濃度廢水采用酸化水解—厭氧消化處理工藝,充分利用(yòng)其能耗低、處理效率高、耐(nài)負(fù)荷並能產生沼氣等特點。 

  高濃度廢水經酸化水解—厭氧消化後,出水與低濃度廢水混合,泵入城市排汙管網。具體工(gōng)藝流程見圖1。 

  高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 h,經水解酸化後的(de)酸化液通過水力篩網篩除未被水解酸化的大顆(kē)粒豆(dòu)製品,然後進(jìn)入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭(yàn)氧消化罐。厭氧發酵采用複合式上流厭氧汙泥床工藝,中溫發酵,水力滯留(liú)時間為84 h,容積負(fù)荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以(yǐ)上,產沼氣達510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經沉澱後進入配水池與稀廢水混合,最終排入城市(shì)汙水幹管。

 

  水解酸化池的(de)設置,可以(yǐ)把複(fù)雜且難降解、大顆粒的有機(jī)物水解成易(yì)降解的簡單有機物,大大(dà)降低廢水中的SS含量(liàng),此時(shí)廢水的pH值不僅沒有降低,反而有(yǒu)所提高(這主要是與(yǔ)酸化時間較長、酸化後期產甲烷菌群的活(huó)躍和部分銨離(lí)子的產生有關),這(zhè)樣(yàng)可以大大減少廢水對厭氧消化的衝擊(jī)。 

  在設計厭氧消化池時(shí),增加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出(chū)水回(huí)流至回流罐,與未經處理的高濃度廢水混合後(hòu)再進入厭(yàn)氧消化罐,這(zhè)樣可以提高廢水的pH值(zhí),降(jiàng)低進(jìn)入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧汙泥的局部衝(chōng)擊,防止厭氧池內部酸化反應的(de)存在,提高厭氧消化效率。隨著回流比例的調(diào)整,可以大大提高厭氧消化罐的耐衝擊能力。

2 設計和施工

  由於廠區內可利用的空(kōng)地很小,進行總圖設計時,結合工藝流程,將(jiāng)預處理(lǐ)各池(chí)以及沉(chén)澱池和配水池建成重疊型,節約了建設用地。 

  ①由於廢水處理設施正好位於原有的池塘上,其地基承(chéng)載力和土(tǔ)質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構,由於其自重大,地基處理費用就相當高。厭氧罐和貯氣櫃設計采用德國引進的(de)Lipp罐體,由(yóu)於罐體自重輕(qīng),基礎比較容易處理,費用隨(suí)之降(jiàng)低。厭氧(yǎng)消化罐高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的徑、高比(bǐ)進行了調(diào)整,原有(yǒu)的三相分離器就不是很適合。因此,對三相分離器進行了重新設計,采(cǎi)用(yòng)三層(céng)鋼結構漏鬥式導流板做三相分(fèn)離器(見圖2)。從使用結果看,三相分離效果(guǒ)相當好,厭氧汙泥流失量很小,汙泥截留效(xiào)果明顯。

 

  ②沼氣(qì)貯氣櫃采用幹式貯氣櫃,由於其自(zì)重很小,地基無需進行特別處理。而濕式貯(zhù)氣櫃其自重較(jiào)大,需較大的地基處理費用。采用Lipp技術卷製的幹式(shì)貯氣櫃,櫃體為鍍鋅鋼板一次卷製成形的筒體(tǐ),在櫃內安裝了貯氣袋和高位控製架(jià),櫃外安(ān)裝有氣體量的顯示(shì)裝置,並(bìng)同時安裝了氣袋保護裝置——氣體超壓保護器。貯氣袋采用從德國進口的專用沼氣貯氣袋,其使用壽命較長,並且不需每年(nián)進行維護(hù),一年可節(jiē)約一筆不小的維(wéi)護(hù)費。 

  ③厭氧消化罐采用(yòng)Lipp技術進行(háng)卷製。筒體材料(liào)采用不鏽(xiù)鋼複合高強度板卷製,在(zài)罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不鏽鋼(gāng)螺栓與筒體之間的定位,不(bú)采用焊(hàn)接方式。筒體製作完成後,進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結(jié)構,罐頂(dǐng)可(kě)在罐內金屬結構完成後再進行安裝,這樣給罐內的(de)安裝工作帶來了極大的便利。厭氧罐內設有布水(shuǐ)器,布水器(qì)采用枝狀布水,隔3m2設有(yǒu)一個布水頭,布水較為均勻。三相分離器的安裝是罐內金屬結構安裝的重點,由三個圓錐形正反鬥(dòu)組成,施(shī)工要(yào)求高、難度大。在施(shī)工中充分利用罐頂後(hòu)施工的特點,三個圓錐鬥在外進行拚接,然後到罐內進行安裝,降低了施工難度和勞動強度,工(gōng)程質量也較容易(yì)控製,加快了工程進度。安裝完成三相(xiàng)分離器和溢流槽後,進行罐(guàn)頂的安裝施工工作(zuò)。罐體保溫材料采用阻燃型的(de)聚苯乙烯泡(pào)沫板,外殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞鋼板采用特製的定(dìng)位(wèi)卡頭扁鋼定位(wèi),安裝效果良好。Lipp罐體與鋼筋混(hún)凝(níng)土之間的澆(jiāo)築采用膨脹混凝土(見圖3)。

 

3 調試運行(háng)

  調試運行工作從(cóng)1996年11月開始,對水解酸化、厭氧消化進行(háng)培菌調試。 

  ①水解酸化(huà):菌種采取自然富集培養,處(chù)理水量與厭氧消化進水量相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐(zhú)步(bù)增加負(fù)荷,1個半(bàn)月後達到滿負荷運轉,處(chù)理能力為80m3/d。經酸化處理後,出水COD平均從 24 000 mg/L降(jiàng)為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為5.5。 

  ②厭氧消化:厭氧(yǎng)菌采(cǎi)用廠區的陰溝汙泥(ní)和(hé)杭州四堡(bǎo)汙水處理廠的厭氧汙泥接種,共接(jiē)種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入厭氧罐後,加入(rù)少量生產廢(fèi)水作為培養基,先進行升溫和馴化培養。每天升(shēng)溫1 ℃左右,直至達到設計要求的(de)38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個半月後,進水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃(nóng)度為650 mg/L左右,COD去除率(lǜ)達96%,出水pH值為7.2,產(chǎn)沼氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。

4 正常運行

  廢水處理工程運行初期,由於水量變化(huà)較大(約為60~150m3不等),廢水濃度波(bō)動也很大,最低時CODCr濃度在(zài)8 000 mg/L左右,而(ér)最高時CODCr濃度可達到3×104 mg/L,這(zhè)給正常運行帶(dài)來了困難。同時也發現,當(dāng)廢水量較大時其濃度相應較低,而水量少時其濃度就很(hěn)高,在工程實際運行(háng)管理中,根據這個特點,當水量較大時采用延長進料(liào)時間同(tóng)時減少(shǎo)厭氧消化罐的回流比例,以減少由於水量的增加而(ér)對厭氧消化所產生的衝擊。當水(shuǐ)量減少而濃(nóng)度較(jiào)高時,加大厭氧消化罐的回流比(bǐ)例和回流時間,加大回流比可以很好地減少高(gāo)濃度廢水對厭氧消化的局部衝擊。經過一段時間的探(tàn)索,總結出(chū)高濃(nóng)度廢水與厭氧回(huí)流水相混合後的COD濃度在1.5×104 mg/L以下時,就可以減少對厭氧消化的衝擊(jī),而將混合(hé)廢水的COD濃(nóng)度控製在1×104 mg/L以下時,基本上不會對厭氧產生衝擊,出(chū)水各項指標均很正常。 

  處理工程經過近2年的運行,效果穩定,沒有出現大的反複,各單(dān)元的處理效果(平均值)與沼(zhǎo)氣產氣量見表2。
 
表2 各單元的處理效果
 

項目

高濃度廢水(shuǐ)

格柵沉砂池

酸化水解池

厭氧消化罐

沉澱池

混合池

處理水量(m3/d)

80

80

80

80

80

330

滯留時間(h)

 

1

12

84

6

6

pH值

5.0

5.0

5.5

7.2

7.2

6.5

SS(mg/L)

12000

11000

7200

430

350

501

去除率(%)

 

8.3

34.5

94

18.6

 

CODCr(mg/L)

24000

23000

16500

690

650

460

去除率(%)

 

4.4

28.3

95.8

4.4

 

BOD5(mg/L)

10800

10500

8500

260

260

200

去除率(%)

 

2.8

19

97.5

 

 

溫度(℃)

50

30

28

38

常溫

常溫

沼氣(m3/d)

 

 

 

510

 

 

5 結論與經驗(yàn)

  ①通過近2年的運行,處理效果達到和超過設計指標,處理設備和裝置運行正(zhèng)常,說明用水解酸化—厭氧發酵的工藝處理豆製品廢(fèi)水是切實可行的。同時,采用德國Lipp技術與設備,大大縮(suō)短了(le)工(gōng)程的施工周期,受天氣影響的程度也遠比鋼筋混(hún)凝土結(jié)構(gòu)的工程要小,無論在(zài)南方(fāng)或北方,Lipp技術都比較適(shì)合發展。 

  ②由於采用Lipp技術卷(juàn)製的罐(guàn)體其自重很小,罐體結構受力得到(dào)大大改善,對地基的處理費用大(dà)大降低,特別是在軟土地基的地區,工(gōng)程造價更是顯著下降。同時(shí),可以減少大量的日常維護和檢修費用(yòng),工程使用壽命也大大延長。 

  ③增加(jiā)厭氧消化罐的回流量可以大大減少對厭氧的衝擊,不必為調節pH而多支出藥品的費用,可以使運(yùn)行處於低成(chéng)本狀(zhuàng)態(tài),增加了沼氣(qì)出售的收入(該工程產(chǎn)沼氣為510m3/d,若按1.2 元/m3計,則收(shōu)入為612 元/d)。
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